發(fā)布時(shí)間:2015/5/25 15:14:08 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉】 關(guān)鍵詞:
第五代30-90T中頻爐廢鋼預熱步進(jìn)輸送裝置:它具備一機兩用功能,自身裝備有旋轉裝置,可以滿(mǎn)足40T以上大容量?jì)膳_爐子廢鋼壓塊和散裝料連續加料和預熱的需要。
該裝備具有以下顯著(zhù)的工藝優(yōu)點(diǎn):
1)實(shí)現了環(huán)保、節能、高效的電爐/感應爐煉鋼生產(chǎn);
2)連續預熱、連續加料、連續冶煉優(yōu)化了感應爐傳統的冶煉工藝;
3)變頻調速、連續加料提高了裝料效率及爐料密度,縮短了熱停工時(shí)間,控制了加料過(guò)程的電耗浪費;
4) 利用煙氣余熱及廉價(jià)的外加能源,對廢鋼進(jìn)行連續預熱,連續冶煉,縮短了冶煉周期,降低了冶煉電耗,冶煉節奏加快,產(chǎn)能提升幅度大;
5)提高了裝料效能,減少用工成本和降低了職工的勞動(dòng)強度;能源的合理利用,生產(chǎn)成本明顯降低;
6)減少了除塵電機的裝機容量,大幅度降低除塵系統的運行成本;
7)實(shí)現連續自動(dòng)上料,將降低對生產(chǎn)現場(chǎng)人身安全的危害影響。
用戶(hù)效益
1、以冶煉電耗來(lái)講,從理論上計算,當廢鋼預熱溫度達到600 ℃時(shí),煤氣噸鋼成本為21.8元,工藝優(yōu)化后,節省電費85元,扣除煤氣消耗成本,噸鋼成本實(shí)際降低60元左右,以40噸中頻爐年產(chǎn)鋼35萬(wàn)噸計算,總成本降低2100萬(wàn)左右(該項計算結果沒(méi)有加上利用熱交換器對助燃空氣、煤氣提前預熱到100-200℃而減少煤氣用量的費用)。
2、廢鋼預熱后,縮短了冶煉周期,產(chǎn)能提高,按照每天多出3爐鋼,按日增產(chǎn)110噸,每年可提高產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸左右,新增產(chǎn)值一億元左右。
3、連續加料,代替人力,每班可節約2-3人,按4、使用該裝置,可杜絕人工裝料的安全事故發(fā)生照節約6個(gè)人工成本計算,年節約工資20多萬(wàn)。無(wú)形可節約該項費用支出。